摘 要:燃煤电站输煤系统缓冲仓在使用过程中有效容积越来越小,这一行业难题之前只能通过人工清仓方式解决,根据大唐张家口电厂缓冲仓的特点及物料性质,阐述了一种新型的气动助流清堵方法,介绍了系统的结构组成及使用方法,根据使用情况,该系统可有效解决缓冲仓棚料堵塞问题,使缓冲仓有效容积利用率大大提高。
关键词:缓冲仓;棚料;堵塞;气动助流
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.180
1 概况
大唐国际张家口电厂是北京的重要电源支撑点,建有8台30万千瓦发电机组,该电厂输煤系统含有大型圆筒锥底形缓冲仓,筒仓直径15米,高33米,设计储量4200吨,原煤下落至仓底部钢溜槽,通过给料器送入皮带机,进入下一流程。缓冲仓主要起调度作用,减小输煤系统上游环节运行压力[1],施工前,该缓冲仓已严重棚料堵塞,灌满后只能下料1400吨左右,严重影响生产调度,该仓每年都需清仓一次,但仓中原煤很快又无法下落。
2 堵煤原因分析
我们常说的堵煤有两种情况,一是不落煤,二是棚料粘壁,仓容骤减,形成这些情况的根本原因,应从物料在仓内的受力以及自身的物理性质分析(图1),简单的概括,第一,物料与仓壁之间的摩擦力,大于物料自重引起的下滑力,因而产生粘壁棚料,第二,由于物料含水率高,粘度大,粒度细,内聚力增大形成堵塞或架拱。
3 气动助流清堵系统原理
整套系统包含四个子系统:气源系统、空气助流系统、气动控制系统、电控系统。气源系统包含空压机、大储气罐、小储气罐、主管路、气动元器件;空气助流系统与大储气罐相连接,包括各类控制阀门,助流管路,专用喷嘴;气动控制系统与小储气罐相连接,包括各类执行阀门,气源处理元器件等;电控系统则根据原煤的物理性质、含水率、粘性、通过PLC编程对喷嘴的喷射时间和各助流管路的工作次序进行设定[2]。本套系统的工作压力区间范围为0.4~0.8 MPa。喷嘴经设计布点安装在矿仓仓壁内,助流管路上连接有特殊喷嘴,助流管路通过快速执行阀门与主管路相连,通过执行阀门的动作来实现喷嘴联动喷射,喷嘴喷射方向为斜向下,排氣口气流过流面为扇形面,气流急速推进与膨胀,形成强大的冲击能与爆破能,将板结的物料冲散或垮塌,达到清堵效果。
4 现场安装改造方案
根据气动助流清堵系统的原理,结合现场缓冲仓的结构,我们将整个缓冲仓分为三部分进行助流系统安装工作(图2)。第一部分为底部钢溜槽,该部分为钢板焊接结构,内衬锰钢耐磨衬板,给料器停机再开机,原煤往往不能自然落入输煤皮带,现场只能靠人工进行振打,具有安全隐患;第二部分为缓冲仓下部钢筋混凝土锥段,该部分为重量主要承载区,斜坡棚料粘壁严重,该部分安装工作为主要工作;第三部分为缓冲仓中上部圆筒部分,该部分棚料堵煤的根本原因是由于下部锥仓堵料引起的,该部分施工主要是在矿仓外部施工,以处理粘附在圆筒壁上的积煤。
5 改造后的效果
未使用气动助流清堵系统前,缓冲仓有效容积只有设计容积的25%~30%,冬季或雨季堵塞更严重,缓冲仓内部只有四个落料锥,缓冲仓没能起到缓冲调度的作用,操作工每隔4个小时就得给缓冲仓供煤,否则无法生产。安装了助流清堵系统后,目前每隔8个小时,操作工给缓冲仓供煤一次,缓冲仓的容积提高了一倍,缓冲仓的有效容积提高到设计容积的70%~80%,极大地提高了生产效率。底部钢溜槽发生堵塞时,原先有操作工拿大锤振打帮助下料,现在为无人值守状态,全自动化清堵操作。
6 结语
气动助流清堵系统可用于电厂各类煤仓的粘壁棚料、拱状棚料的清除,从大唐国际张家口发电厂的应用效果看,该清堵系统具有如下功能:(1)可解决仓体内壁的粘壁棚料,扩大仓体有效容积;(2)保证输煤系统供煤的流畅与稳定;(3)消除了人工清堵带来的安全隐患,经济与社会效益显著;(4)系统结构简单,可实现真正意义上的自动化生产。
参考文献:
[1]佘宏彦,李骏.料仓清堵安全技术的研究[J].工业安全与环保,
2010,36(10):53-54.
[2]王一鸣.新型助流清堵系统研究[J].现代矿业,2015(09):248-249.
作者简介:王一鸣(1985-),男,安徽当涂人,本科,工程师,研究方向:电力与冶金矿山设备研发。
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