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离心通风机轴承箱轴颈密封改进

来源:公文范文 时间:2022-11-05 18:50:08 点击: 推荐访问: 密封 密封性 改进

摘 要:该厂离心通风机轴承箱漏油问题比较严重,这几年一直未得到有效解决,不仅造成了经济浪费、污染环境,还加大了司炉工、修理工、劳动强度和精神紧张程度,劳民伤财,严重威胁安全正常生产。鼓风机、引风机是锅炉辅助机械设备,保证给锅炉燃烧所需氧气的送风机和排出炉内燃烧产物的吸风机,确证锅炉设备安全、高效、经济、环保、正常运行的重要组成部分。目前国内厂家生产的风机不同程度存在轴承箱、轴承端盖漏油问题。轴颈密封装置基本上采用端盖填料密封或用密橡胶封圈进行,这些密封装置虽然结构简单、制造和安装置都很方便,但是密封效果很差,漏油严重,实现零漏泄漏几乎不可能。这不仅给设备维护管理工作带来困难,而且造成能源浪费和环境污染。更有甚者,会因缺油造成轴承烧损的事故发生。因此到目前为止,国内还没有能彻底解决漏油的办法。

关键词:通风机 密封装置 改进方法

中图分类号:TH432 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(c)-0060-01

1 密封失效的几方面原因

(1)传统毡圈密封压兰设计不合理:毡圈密封基本上于保存润滑油的,所以经常彼安装在各种转动轴承附近,与轴的表面只有较小的接触就能发挥作用。并不需要挤压,也不需要和轴套靠很紧。而原设计采用压兰挤压油毡,这严重违反了油毡密封机理。

(2)密封腔结构尺寸设计不合理:原计一般采用毡圈封,根据毡圈密封的特点,毡圈设计它与轴向接触处厚度。而实际设计一般都不符合这一要求。另外密封腔底部挡环与轴之间的实际运转间隙达大,已大大超过出设计规定的工差范围。这也是造成泄漏的一个原因。

(3)轴承箱内部计不考虑不充分,只有甩环,缺少挡油环,致使润滑油泄漏倾向加大。

(4)密封填料使用不当:一般情况下,轴径较大且转数也相对较高时,考虑轴温问题,轴承箱轴密封密封腔都较短。

(5)轴的加工精度不够:轴表面存在明显可见的车削加工痕迹,在轴运转过程中,润滑油易被螺旋挤出。另外在轴径较大,叶轮尺寸较大的情况下,加工精度不高时,一般运转起来都有可见的摆动量漏油是不可避免的。

2 风机轴承箱轴颈密封改进的背景

我厂锅炉房建于七·五技改,目前有四台鼓风机、引风机,原来的密封装置都是传统毡圈、橡胶密封圈,该种密封圈三个月,唇口磨损后就开始漏油,而且更一次密封圈十分不便,需要停机、卸电机、卸联轴器卸叶轮,工作量十分大,因此四台风机经常泄漏,严重地响影响着设备的安全运行,更加影响正常生产,增加了运行工修理工的劳动量,而且影响现场环境卫生,浪费了能源并在各级检查中因此而多次受到受到批评和考核。

3 改进方法

由于上述原因,对轴颈密封进迫在眉睫,但由于目前国内没什么好办法消除漏油,我只能一步一地试验,先后四次进行改造,直到成功—改变了轴承箱端盖结构,彻底消除了漏油。

3.1 现将每次进行方法和其结果分别列出

(1)用石黑盘根或生料带进行密封。在橡胶密封圈开始渗漏时,在其前面的轴上缠绕一圈石黑盘根或生料带。这种密封效果很好,而且装卸简单,但有很大的缺点,就是这样做会引起轴温升高,而且对轴的磨损很大,如果用这种方法密封一年,密封处颈将被磨损不能再用。我们这样试行了半年后,在检查时轴严重磨损,便方弃之不用。

(2)采用聚四氟乙烯螺旋密封环进行密封环进行密封聚四氟乙烯耐高温、耐磨,石黑也有好的密封密封装置和自润滑性能。我们在参阅资料时受到启发,改变密封装置结构,且密封装置用聚四氟乙烯和石黑制作改进装置。①轴承箱端盖;②压盖;③轴;④石黑填料;⑤PIFE密封体;⑥轴承;⑦轴承箱。

这种密封装置密封装置极佳,安置好的话,差不多能保持近一年的零泄漏,但是聚四氟乙烯、和石黑密封环价格昂贵,而且要找专业生产厂家定做适合尺寸的石黑封环,加之我们自己加工制作聚四氟乙烯螺旋密封环在工艺不能保证,因此,试用一个周期后没有再用。

3.2 给轴承箱接负压管

在不断探讨中,我们考虑,之所以漏油,可能由于轴承箱内温度过高,压力增大形成正压,将油液挤出去。于是我在接一根1英寸塑料管,出口接到引风机入口烟管上,保持油箱负压,结果润滑液有时被抽出烟囱,却仍然滑漏油,可见此法不可取。

3.3 改进轴承箱端盖结构

经过多次、多次失败后,我总结经验,吸取教训,将改进目标转移到端盖上:如果将甩出的润滑液挡回轴承箱,使其没有外流机会,这样不会漏油了。在车间领导的支持、鼓励下,我经过探讨反复实践。最终将引风机端盖改型:将端盖内加工出盛油槽,在盛油槽钻回油孔,这样甩出的润滑液集盛油槽的同时,便顺着回油到油箱。这种端盖使用后效果令人吃惊:没有丝毫渗漏。自此困扰我多年的漏油问题终于得到了解决!

4 效益分析

机轴轴承箱端盖结构的结构,成功地解决了漏油问题是我取得一大成就,它具有以下几方面的效益:(1)提高了设备运行的安全性,改变了现场卫生。由于解决了漏油问题,所有运行人员、修理工不必再担心设备油位高低而不停地检查、加油也不必担心因漏油缺油而烧坏轴承,因此减轻人员劳动强度,保证设备运行安全性,提高了现场管理,杜绝污染现象,其效益无价可估。(2)节省能源。四台风机过去以每天至少漏油2 kg计算,一年漏油730 kg,合人民币730×16.5元=12045元。(3)节省材料费,四台风机一年内大约需要橡胶封圈近60个,以及盘根、生料带等,合人民币60×35元=2100元。合计:全年可节约费用14145元。

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