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长输管线压缩机产品概述

来源:公文范文 时间:2022-11-05 19:45:08 点击: 推荐访问: 产品 产品买卖合同书模板 产品买卖合同模板5篇

zoޛ)j馟1<mtݷםwNp#]5ߝ7'-u:}םw}oN0=m材料消耗多,功能达不到要求。高效率是管线压缩机组设计追求的重要参数之一,也是国际上同行业设计水平和市场竞争力的充分体现。为了实现这一目标,沈鼓集团采用准相似切割计算、性能分析、反复修正等技术措施,优化模型级系列化设计方案,完成了大量性能试验,获得了大量可靠数据,采用离心压缩机模型级设计软件Concepts/NREC、全三维黏性流场分析软件NUMECA软件多模型级子午流道设计、叶片造型设计及分析、并在自主研制的轻介质试验台上进行了7个典型模型级的试验验证、最终自主成功研发11个管线压缩机专用模型级,形成管线压缩机系列模型级的性能型谱,保证了机组效率达到88%,保证了机组运行区域宽、流量调节范围广、模型级效率高、性能曲线平坦。沈鼓机组流量调节范围为45%~150%,国外GE机组流量调节范围为65%~135%。

经过国家能源局组织的国家级专家鉴定,模型级效率达到国际领先水平。

2.2 压缩机结构开发设计

根据介质为易燃易爆气体,压力高,采用垂直剖分筒型压缩机结构设计,与常规垂直剖分压缩机端法兰与机壳筒体靠螺栓把合结构不同,本项目成功新开发了端法兰与机壳筒体之间采用卡环形式,承压高,密封性好,该机构有效地减小了机组的重量,最大限度地节省了材料成本。机壳设计上采用了将压缩机机壳与底座合成为一体的管线压缩机特有的单层布置结构;增加了沿轴心方向上的立键和垂直于轴心方向的横键,满足了管线压缩机特殊要求8倍NEMA标准规定的力和力矩值,减轻了进出口风筒与机壳焊缝的受力。平衡盘密封采用防激振结构设计,应用一种特种工程塑料——PEEK制造,具有耐高温、耐腐浊、耐磨损、高强度、自润滑、尺寸稳定等特有的优越性能。结构设计采用国际先进软件ANSYS、RBSP和XL-ROTOR开发程序分别对叶轮强度、转子不平衡响应,离心压缩机转子-轴承-密封系统动力失稳和机组轴系扭振进行了详细分析,保证压缩机转子具有良好的稳定性和可靠性。进、排出气蜗室结构利用CFD分析优化设计,保证了进、排气流道气流分布均匀,提高了机组效率。结构设计优化结果:压缩机安全可靠稳定运行;压缩机效率最高达到了87.7%;压缩机振动值6~13μm,优于API标准要求(25.4μm)。

2.3 三元闭式叶轮整体铣制和两件焊叶轮加工技术,提高了加工效率

闭式叶轮整体铣制的工艺方法,即在整块毛坯上铣制出三元流道,其加工编程和刀具设计均有极大的难度。我们通过修改机床各坐标轴的限位,满足了叶片的扭曲范围。通过精确的计算,避免了加工时主轴与工作台的干涉,同时由于叶轮材料较黏,易黏刀,易磨损,我们选用了刀刃锋利、材料韧性较好的刀片,减小了刀具震动,保证了加工质量。

2.4 管线压缩机组润滑油系统的专有设计,满足了天然气场站环境的特殊要求

润滑油系统首次设计采用空气冷却器进行冷却,满足了天然气场站安装环境的特殊条件,针对最低环境温度的,为了保证正常使用,采用热风循环的方式,并根据具体的最低环境要求,润滑油系统进行伴热及保温设计。由于现场条件限制,无法设置通常配置高位油箱来保证事故状态,尤其是电源事故状态下的安全停机,采用了UMD补电源供电系统经过了计算和试验验证保证了事故状态下的安全停机。管线压缩机与流程压缩机比较基本属于现场无人值守操作,所以对整套系统的自动化程度及远程操作都提出了特殊要求。自动调压排烟风机系统的研制,保证了在油箱真空度过高或过低时的自动调节功能,尤其解决了排烟风机故障情况下的油箱烟气排放问题。对润滑油空冷器和调节阀门进行了远程自动调节控制,保证供油系统的最大程度的自动化。

2.5 机组群控制系统的开发设计

天然气长输管线电驱压缩机组群控制系统是多种国产化设备的集成,主要包括成套装置长输管线压缩机、变频驱动系统、机组控制系统、干气密封系统、润滑油系统及其他辅机系统等。根据天然气长输管线增压站场的应用特点,重点实现极限调节、限制保护、故障停机保护、多机组性能调节、轴系仪表检测系统、ESD保护系统通过网络互联,达到一体化集成控制和远程监控等功能。

天然气长输管线电驱压缩机组群控制系统开发设计优点如下:通过自动调节变频电机转速来维持各站出口压力,以满足管线输送气量要求。自动将压缩机控制在制造厂限定的安全和经济运行区域内。通过优化控制算法最小化压缩机和管线系统的安全限制裕度,从而优化机组运行最大化运行区域。通过优化的性能控制、喘振控制和速度控制回路之间的实时解藕算法,稳定机组运行。通过先进的负荷分配控制系统,使并联运行机组网络能量效率最大化在管线系统状态发生变化时,能够自动调节机组负荷,并提供自动启动、停车、和机体气体置换书顺序控制程序,使得操作员干预最小化。紧急连锁保护、机组自身机械联锁保护,机组自动启停车顺序控制。实现远程调控中心监控功能。研制结果:天然气长输管线机组群控制系统整体功能性能达到了国外先进产品的技术水平。

2.6 管线压缩机组干气密封控制系统开发设计

针对天然气场站野外环境条件的特殊性,干气密封控制系统开发设计具有完备的自动监测、调节控制和自保联锁等功能,并配有特殊的增压、加热除液和过滤装置等全面控制功能,保证了机组正常安全开车,防止了冷凝液体出现损坏干气密封影响长输管线压缩机运行。

2.7 大型筒型机壳配重加工技术,解决了大型筒型机壳加工制造难点

管线压缩机机壳尺寸、重量大,且一侧偏重,在加工过程中会导致工作台旋转不平稳,影响工件加工精度。我们经过充分分析设备能力的基础上,采用在工作台上配重,每次精加工前从1500kg开始试配、试加工,直到试加工测量合格后方进行精加工,解决了大型筒型机壳加工制造难点。

2.8 大型机壳的焊接技术

筒体和进出风口厚度大、刚性强,在拘束应力的作用下焊缝极易产生缺陷、给焊接带来极大的困难。选用耐低温、高韧性J507RH焊条及H09MnNiDR焊丝,按ASME要求进行焊接工艺评定,确定焊接工艺规程。焊后进行无损探伤检验保证了焊接质量。

3 重大意义

长输管线压缩机组国产化意义重大,该项目受到国家发改委、能源局的高度重视,是关系到国计民生的重大项目,也是国家能源局确定的重大科研专项之一,其试制成果将为国家大型装备制造业提供快速成长和发展的机会,提高综合竞争实力,打破垄断、降低成本,其在政治、经济、社会等多方面均将产生深远影响,具有极其重要的意义,因此,沈鼓集团作为该项目的总成套方,着眼于产品设计、制造过程中的每一个环节,工作落实到位,与各个参研单位、配套厂家及时沟通,厂内相关部门密切配合、通力协作,确保机组按研制合同要求顺利完成,打造沈鼓集团在长输管线压缩机领域的国际品牌。20MW级电驱压缩机组首台套的研制成功对于整个天然气输气管线压缩机组的国产化进程来说,还仅仅只是一个开始。中国石油将陆续建设西三线、西四线、西五线等长输天然气管道,仅西三线的规划,就将使用燃驱机组23套、电驱机组54套,未来的道路很宽广,沈鼓集团在未来的压缩机市场必然动力十足,为祖国天然气的运输提供最强大的“心脏”。

参考文献

[1] 郭英华.浅谈机电工程设计中应注意的几个问题[J].黑龙江科技信息,2013,(12).

作者简介:尹雨春(1982-),山东人,沈阳鼓风机集团自控公司仪表工程师。

(责任编辑:陈 倩)

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